发布时间:2019-07-02 17:05:32 文章来源:互联网
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  虽然青岛地铁方面发布的最新通报显示,包封混凝土钢筋主筋直径16mm,采用绑扎工艺符合《混凝土结构设计规范》,即认为绑接没有问题;但是,这不能掩盖地铁本身存在的其他质量问题:

  一是钢筋密度不够,间距太大,规定是20厘米间距,变成了25厘米。钢筋混凝土,钢筋承担的是拉力,混凝土承担的是压力,如果钢筋太稀疏,那么就意味着钢筋混凝土承受拉力的强度不够,可能造成塌陷事故,或者说使用年限打折扣。恰恰,青岛这段地铁就位于春阳路,是一条主路,很多的大车都要从上面经过。大货车载重大,这对地铁质量安全影响是很大的。

  后来青岛地铁发布的调查结果显示,经第三方检测机构及专家现场查证,侧墙部分水平钢筋间距偏大。局部地段存在钢筋布设不均、混凝土垫层厚度不均、包封混凝土厚度不足。

  施工方之所以要将钢筋间距拉大,原因当然很简单,就是为了节省成本。20厘米间距,变成25厘米,意味着可以节约20%的钢筋用量,考虑到这条地铁全长7.7公里,那节约的钢材用量会非常可观。最近两年,钢筋价格涨得很猛,减少的钢筋使用量,就变成了承包商的利润。(如下图示,这是挖掘开来的部分钢筋情况,明显看到间距不均匀)

  二是,管廊沟槽用原状土大石头回填(就是挖出来的石头回填回去)。大石头回填的问题,是缝隙太大,不够结实,一旦雨水冲刷或者外力冲击,就容易沉降坍缩。按理说,应该是用石粉填好这些沟槽,才足够结实,但这样做又要增加成本,且增加的成本多达五六百万元。

  不过,青岛地铁方面的解释是:用原状大石回填是临时举措,后续还会用石粉回填。

  三是,图纸设计电缆垫层厚度不足20厘米,实际只有10厘米,有些地段直接没有浇筑垫层。此外还有电缆保护管的管壁厚度不足等问题。这些都是基于减少成本的考虑。青岛地铁发布的调查结果也显示,电缆垫层厚度没有问题,不存在大型车辆碾压损坏引起漏电等安全隐患,不影响地铁运营安全;管径315mm的套管壁厚满足设计交底要求;管径220mm的套管部分壁厚不足。

  综上,上述问题足以反映出:施工方是故意的,要去节约成本,而不是一些“无心之失”。而归根结底,工程质量如此差劲,主要是由于层层转包形成:最上面的总包方是葛洲坝集团,经过分包、转包,到最后施工人员,中间经历了五拨人(如下图示),每拨人都想赚利润,那只能是最后的那些施工人员,去偷工减料,才能拿到利润。

  地铁施工质量问题不是小事,葛洲坝方面已经对原项目班子集体就地免职;青岛地铁方面则是责令地铁一号线公司总经理停职检查。但事情绝不应该到此为止,各个环节的责任人,都应当追究到位,不然也太把人命当儿戏了。

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